吸收穩(wěn)定與氣體分餾系統(tǒng)模型分析與操作優(yōu)化
1.引言
大連石化公司是一個(gè)年煉油能力高達(dá)2050萬(wàn)噸/年的大型煉油化工企業(yè)。在公司生產(chǎn)丙烯的流程中,催化裝置生產(chǎn)的液化氣進(jìn)入氣體分餾裝置進(jìn)行精餾分離,將高附加值的丙烯產(chǎn)品從液化氣中分離出來(lái)。大連石化三套催化裝置總計(jì)能力580萬(wàn)噸/年,氣體分餾裝置總設(shè)計(jì)能力120萬(wàn)噸/年,裝置處理量大,且丙烯產(chǎn)品與液化氣產(chǎn)品價(jià)格差異巨大,使氣體分餾裝置穩(wěn)定高效的運(yùn)行對(duì)公司的效益影響非常大。而普通的工藝管理關(guān)注的是一般運(yùn)行指標(biāo),缺乏對(duì)裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的要求,使得裝置的優(yōu)化潛力沒(méi)有得到發(fā)揮。因此,利用流程模擬軟件建立吸收穩(wěn)定和氣體分餾裝置的模型,對(duì)氣體分餾裝置與催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行聯(lián)合優(yōu)化,從定量分析的角度,為生產(chǎn)操作的改善指明方向,獲得合理的操作條件,突破裝置生產(chǎn)的效益瓶頸具有十分重要的意義。
2.解決方案
大連石化公司OTS(操作員培訓(xùn)系統(tǒng))項(xiàng)目的工藝模型計(jì)算由Unisim軟件提供。該流程模擬軟件是國(guó)際上主流的流程模擬軟件之一,具有熱力學(xué)機(jī)理建模的強(qiáng)大功能,可進(jìn)行復(fù)雜流程的建模,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行定量分析和研究。
為了使工藝模型與實(shí)際操作條件進(jìn)行相互印證比對(duì),明確模型優(yōu)化的實(shí)際效果,選擇350萬(wàn)噸/年催化裂化裝置與60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置作為研究對(duì)象。
通過(guò)建立60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置的工藝模型,定量地分析進(jìn)料中乙烷的成分對(duì)氣體分餾裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的影響,并將模擬結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比,校正模型參數(shù),使其準(zhǔn)確反映生產(chǎn)實(shí)際,獲得運(yùn)行參數(shù)的定量敏感性分析數(shù)據(jù)。
建立350萬(wàn)噸/年催化裂化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的工藝模型,通過(guò)吸收穩(wěn)定的操作優(yōu)化,改善效益敏感性參數(shù)的狀況,從而獲得裝置聯(lián)合優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)效益。
3.氣體分餾模型研究
根據(jù)60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置的設(shè)計(jì)資料,結(jié)合裝置的實(shí)際運(yùn)行狀況,建立了氣體分餾裝置的工藝模型。建立模型的意義在于進(jìn)行工藝研究,因此在搭建模型的時(shí)候并沒(méi)有拘泥于某固定的流程,采用虛擬換熱器來(lái)表示換熱器,以利于模型的收斂和穩(wěn)定性。
根據(jù)化驗(yàn)室50個(gè)氣體分餾進(jìn)料樣本的分析結(jié)果,取其平均值作為氣體分餾裝置模擬采用的進(jìn)料。通過(guò)調(diào)整模型參數(shù),所建立的模型主要運(yùn)行指標(biāo)與實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)相差很小,可作為工藝研究之用。
氣體分餾流程中,脫乙烷塔用于脫除液化氣中的乙烷以確保丙烯產(chǎn)品的純度。原料中的乙烷只能從脫乙烷塔塔頂排出,根據(jù)模型的計(jì)算結(jié)果,脫乙烷塔的塔頂外排氣體中丙烯濃度高達(dá)64%,排放乙烷的過(guò)程便會(huì)伴隨著高濃度丙烯氣體的排放,造成丙烯的大量損失。
根據(jù)一般工況下的模擬計(jì)算,在設(shè)計(jì)工況下,丙烯損失的80% 都是在脫乙烷塔發(fā)生。因此降低脫乙烷塔的丙烯損失,是提高丙烯吸收率的關(guān)鍵手段。但是由于丙烯純度的要求,原料中的乙烷如果不脫除將嚴(yán)重影響丙烯純度,不能滿足丙烯的質(zhì)量要求,因此要降低丙烯損失必須降低原料中的乙烷含量。
利用工藝模型,進(jìn)行進(jìn)料乙烷濃度對(duì)外排丙烯量影響的工況研究得到如圖1所示曲線。
由圖1可知,乙烷的濃度每增加0.1個(gè)百分點(diǎn),將導(dǎo)致氣體分餾中77kg/h的丙烯損失。如果帶入大量乙烷,一旦達(dá)到脫乙烷塔塔頂外排能力的極限,將會(huì)導(dǎo)致塔壓增加,嚴(yán)重影響分離的精度,從而影響到丙烯的質(zhì)量,由此會(huì)帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)損失。因此原料中的乙烷含量的控制是氣體分餾裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵所在。提高催化裂化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)操作穩(wěn)定性,降低液化氣中乙烷含量,才能使氣體分餾高效運(yùn)行。
4.催化裂化裝置吸收穩(wěn)定部分模型研究
以350萬(wàn)噸/年催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),建立模型,對(duì)模型進(jìn)行調(diào)校,保證模型的準(zhǔn)確性,然后以典型的生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),對(duì)建立的模型進(jìn)行修訂,使之與實(shí)際工況相吻合,所用裝置物料平衡數(shù)據(jù)取自裝置標(biāo)定期間的數(shù)據(jù),完成的工藝模型完全收斂。
根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)及理論分析,篩選出若干可能的影響因素,在建立的模型上依次進(jìn)行敏感工況研究。研究的方法:進(jìn)行研究對(duì)象變量與液化氣乙烷純度及干氣丙烯含量的工況研究。對(duì)象變量的測(cè)試范圍均為設(shè)計(jì)允許范圍,以觀察不同變量對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的影響方向和影響程度。
如上篩選方法獲得主要敏感因素為:穩(wěn)定塔底重沸器溫度,穩(wěn)定塔頂回流比,解吸塔底重沸器溫度。故建立模型優(yōu)化器(該優(yōu)化器為Unisim自帶優(yōu)化工具),以液化氣中C2含量最小化為目標(biāo),穩(wěn)定塔底重沸器溫度、穩(wěn)定塔頂回流比和解吸塔底重沸器溫度作為調(diào)節(jié)手段,對(duì)工藝模型進(jìn)行尋優(yōu),獲得的優(yōu)化操作條件,見(jiàn)右表。
根據(jù)模型的優(yōu)化結(jié)果,在實(shí)際裝置中,確保裝置生產(chǎn)平穩(wěn)、產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,緩慢調(diào)整到優(yōu)化操作條件,并跟蹤觀察,同時(shí)考察改變操作條件對(duì)吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能耗的影響,持續(xù)跟蹤各相關(guān)產(chǎn)品的化驗(yàn)成績(jī),進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后,得出以下結(jié)論:
?。?)穩(wěn)定塔底重沸器溫度、解吸塔底重沸器溫度和穩(wěn)定塔頂液化氣回流比按優(yōu)化后條件進(jìn)行調(diào)整,未對(duì)裝置的生產(chǎn)造成影響,產(chǎn)品質(zhì)量合格。
?。?)操作條件優(yōu)化后,液化氣中乙烷含量較優(yōu)化前有了較大幅度的下降,1~4月份液化氣中乙烷的平均含量為0.684%(v),從5月份模擬優(yōu)化結(jié)果實(shí)施開(kāi)始,至11月份,液化氣中乙烷的平均含量為0.061%(v),下降了0.623%(v)?;?yàn)成績(jī)具體見(jiàn)圖2。
(3)操作條件優(yōu)化后,干氣中丙烯含量較優(yōu)化前有了一定的下降,1~4月份干氣中丙烯平均含量為0.238%(v),從5月份模擬優(yōu)化結(jié)果實(shí)施開(kāi)始,至11月份,干氣中丙烯的平均含量為0.136%(v),下降了0.102%(v),具體見(jiàn)圖3。
如上所述,持續(xù)半年的化驗(yàn)成績(jī)的跟蹤,表明優(yōu)化的操作在裝置上獲得很好的執(zhí)行,操作調(diào)整的效果非常明顯,得到了理想的結(jié)果。
5.效益計(jì)算
根據(jù)氣體分餾裝置的模型研究結(jié)論,乙烷的濃度每增加0.1個(gè)百分點(diǎn),將導(dǎo)致77kg/h的丙烯損失,吸收穩(wěn)定部分通過(guò)優(yōu)化操作條件后,液化氣中乙烷含量較優(yōu)化前下降了0.623%,干氣中丙烯含量較優(yōu)化前下降0.102%,共減少丙烯損失超5600噸/年,按照丙烯與液化氣市場(chǎng)價(jià)差約3566元/噸(稅后)計(jì)算,一年可獲得的效益超2000萬(wàn)元。
如果氣體分餾裝置帶入大量乙烷,達(dá)到塔頂外排能力的極限,將會(huì)導(dǎo)致塔壓的增加,影響分離的精度,從而影響到丙烯的質(zhì)量,將帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)損失。這個(gè)現(xiàn)象通常出現(xiàn)在夏季冷卻負(fù)荷不足的情況下。本項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)歷了整個(gè)夏季,而液化氣中的乙烷含量沒(méi)有如以往般超高,可以控制在非常理想的狀態(tài),使氣體分餾裝置脫乙烷塔塔頂閥門(mén)長(zhǎng)期處于關(guān)閉狀態(tài),基本無(wú)需外排。
6.結(jié)論
利用流程模擬軟件建立較高精度的裝置工藝模型,對(duì)350萬(wàn)噸/年催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)及60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置進(jìn)行聯(lián)合優(yōu)化。通過(guò)模型研究獲得關(guān)鍵的效益敏感參數(shù),并利用模型的優(yōu)化器對(duì)眾多參數(shù)的影響因素進(jìn)行較高精度的分析和運(yùn)行條件的優(yōu)化,根據(jù)優(yōu)化結(jié)果指導(dǎo)操作,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益明顯。
責(zé)編/楊芳
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